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裝載機問(wèn)題排查(三)

來(lái)源: 時(shí)間:2018-06-10 17:49:04 瀏覽次數:


裝載機問(wèn)題排查(三)

21 、方向盤(pán)轉但轉向動(dòng)作很慢,方向盤(pán)轉動(dòng)較輕,轉數增多

故障原因:

轉向油缸活塞密封件損壞,雙向過(guò)載緩沖損壞,轉子與定子磨損間隙過(guò)大,轉向泵效率低。

22、 裝載機轉彎時(shí),前橋或后橋有異響,直線(xiàn)行駛時(shí)響聲消失

故障原因:

差速器行星齒輪與半軸齒輪不配套、嚙合不良,差速器行星齒輪打齒或表面損傷,行星齒輪與差速器十字軸卡滯或間隙調整不良。

排除方法:更換行星齒輪或十字軸齒輪,調整間隙或更換齒輪。

23、裝載機行駛驅動(dòng)橋有噪音,滑行時(shí)也不消失

故障原因:

驅動(dòng)橋殼內潤滑油不足,主、從動(dòng)螺旋傘齒輪嚙合間隙過(guò)小,差速器殼與十字軸行星齒輪間隙過(guò)大。

排除方法:加足潤滑油按標準,調整其間隙到規定值。

24 、故障現象:、

行走中突然前橋后橋無(wú)驅動(dòng)

故障原因:半軸斷

排除方法:更換半軸
25、裝載機正常行駛,四輪產(chǎn)生異響

故障原因:

輪邊固錐滾子軸承損壞,行星輪軸滾針軸承損壞,太陽(yáng)輪及行星輪斷齒損壞,內齒圈打齒,內齒圈與內齒圈支承架連接螺栓斷。

排除方法:

更換軸承、調整其間隙,更換滾針軸承,更換太陽(yáng)輪及行星輪,更換內齒圈,更換其螺栓Ф10×75。

26、突然出現動(dòng)臂不舉升、不收斗、不翻斗

故障原因:

工作分配閥主閥卡死。

處理方法:

打開(kāi)主閥清洗處理,要注意不要擰松閥后端的調壓螺母。(附主閥位置和解剖圖片)。

故障分析:

閥卡死后,工作泵的油液由此流入回油路,舉升缸和翻斗缸油路無(wú)法建立起所需的工作壓力,從而造成相應的動(dòng)臂、鏟斗沒(méi)有動(dòng)作。此類(lèi)故障一般為液壓系統清潔度差造成,對于使用時(shí)間較長(cháng)的機器,應對液壓油和吸油濾芯進(jìn)行檢查或更換。

27、故障現象:

1)、輕載舉升速度正常,超過(guò)重量后突然不舉升或舉升較慢,冷熱車(chē)故障現象基本一致。

2)、能舉升,但達舉不到頂部高度。

故障原因:

1)、超載

2)、工作分配閥主閥調定壓力變低。

處理方法:

1)、消除超載。超載可造成主閥、工作泵早期損壞

2)、清洗主閥并重新標定壓力。

注意:調定壓力要符合說(shuō)明書(shū)要求,調定壓力過(guò)高可能造成工作泵、工作閥和高壓油管?chē)乐負p壞!


28 、收翻斗正常,動(dòng)臂舉升緩慢,且鏟裝的物料越重,舉升速度越慢,熱車(chē)后故障程度加劇。

故障原因:

1)、舉升缸活塞密封件早期磨損。判斷方法:將動(dòng)臂舉到頂部位置,拆開(kāi)其中一支舉升缸活塞桿腔的進(jìn)油接頭,將工作分配閥的動(dòng)臂操縱桿置于“舉升”位置,并踩中高速油門(mén),觀(guān)察舉升缸接口處的泄漏情況,正常略微有泄漏,判斷另一只舉升缸同理。

2)、工作泵效率降低。在排除第yi項原因后,可基本判定工作泵效率降低。

故障分析:

動(dòng)臂舉升速度主要決定于工作泵的轉速、效率和舉升油路的泄漏量。舉升缸活塞密封件損壞或工作泵的效率下降,泄漏量會(huì )隨之增大,且隨工作壓力的升高而增大,即物料越重舉升越慢。。

29 、動(dòng)臂處在某一位置停止,且停不住而有下沉現象

故障原因:

舉升缸活塞上的密封件損壞,工作分配閥桿與閥體配合間隙差。

排除方法:

更換活塞上的密封件,測查閥桿與閥休間隙差大應更換工作分配閥。

30、裝載機在正常工作中,工作液壓裝置(舉升、翻斗)忽然同時(shí)不工作

故障原因:

工作油泵損壞,工作油泵上的花鍵與連接套鍵槽損壞或驅動(dòng)油泵軸斷。

排除方法:

更換油泵,更換損壞部件。


 
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